新しく加工されたプラスチック部品の箱を開いて 鋭い縁や 細い糸の片付けを感じると 次の出来事は既にわかります労働力 が 減り,配達 が 遅い,顧客 が 満足 し ない.
生産する際に直面しました10,000+ POMとABSハウジング自動化クライアントですパーツの18%は手動トリミングが必要2人の作業員を追加し 36時間の再作業時間を追加しました
ツール,フィード,冷却戦略を最適化した後,我々は2%未満そして,ほとんどの注文では,二次性脱毛を完全に取り除きました.
このガイドでは,工場での実際の修理,測定結果,実証された設定CNC加工されたプラスチック部品の 突起をなくすのに役立ちます
金属とは異なり プラスチックもきれいに切れない
症状は以下の通りです
変形する
溶ける
ストレッチ
切る時に塗り
これは次のようになります
羽の縁
スレッド・バー
溶けた唇
マイクロフラッシュ
| 原因 | どう なる か | 本当 の 影響 |
|---|---|---|
| 退屈な道具 | 傷の代わりに 物質的な涙 | 重いバブル |
| 高温のスピンドル | プラスチック溶け物 | ゴム状の縁 |
| 誤ったチップロード | ストレッチ | 長い文字列 |
| チップの脱出が悪かった | 切片を再切る | 表面損傷 |
| 間違ったツール幾何学 | 押す 切らない | エッジフラッシュ |
80%のバール問題は ツール + 熱から来る処理後のエラーではありません
この単一の変化によって最大の改善.
| ツールの種類 | 結果 |
|---|---|
| 1フルートOフルートエンドミール | ⭐ 最高のチップ避難 |
| 磨いたカービード | 摩擦が少ない |
| 35~45°の角 | 切断する |
| DLCコーティング | 溶融を減らす |
| ツール | バールレート |
|---|---|
| 標準4笛 | 22% |
| 2 フルート アルミウム | 10% |
| 1フルートOフルート | 20.3% |
推奨:プラスチック用には常に単笛かO笛の切断機を使います
ほとんどの操作者は誤って 速度を遅らせます
ゆっくりと餌を与える = より多くの摩擦 = より多くの融解 = より多くのブース
| 材料 | RPM | 飼料 | チップの負荷 |
|---|---|---|---|
| ABS | 1620k | 2500~3500 mm/min | 0.12・0.18mm |
| POM | 1418k | 2200~3000 | 0.10・015 |
| ナイロン | 12 円16セント | 1800・2600 | 0.10・014 |
ルールとして
高い出力量 + 鋭いツール + 軽度のDOC = 清潔な切断
調整後,私たちの表面の仕上げはRa 3.2 → Ra 1.1 μm.
プラスチックのチップは簡単に道具に粘ってきます.
✔ 空気 吹き込み (最も 効果 的)
✔ 霧の冷却
✔ 真空抽出
流水冷却液 を 避ける (プラスチック が 膨らむ こと が ある)
空気噴射の前に
溶けた縁
チップの再切断のマーク
0.6 MPa の空気を加えた後:
70% の 掘削 減少
道具の寿命が長くなる (x1.8)
出口の辺が最大の問題です
クリップフレーシングのみ
0.2mm の 完成点 を 追加 する
最終切断深さを減らす
ランプ入口 (下降しない)
スプリングパスを追加
この変化によって15% → 1.5%から角穴の欠陥.
| 症状 | 原因 が 明らか | すぐ解決する |
|---|---|---|
| ストリング・バー | 低飼料 | チップの負荷を増やす |
| 溶けた縁 | 熱 | 空爆 + 鋭い道具 |
| コーナーフラッシュ | 重いDOC | 完成パス |
| ぼんやりとした表面 | ぼんやりとした切り機 | 道具を入れ替える |
| 再鋳造チップ | 疏散が不十分 | 真空/空気 |
買い手 の 多く は こう 尋ね て い ます.
手動で処理するべきか?
これは1つのプロジェクトで計算しました
| 方法 | 10kpのコスト |
|---|---|
| 手動のトリミング | $680 労働力 |
| 燃焼剤 | $420 |
| クリオジェニック | 900ドル |
| プロセスの最適化 | $0 進行中 |
機械の最適化は 長期的に見れば 必ず勝利します